煤化工氣化洗滌等原料污水至污水槽,經(jīng)自然沉淀之后,分離出機械雜質(zhì)及油等,經(jīng)原料污水泵,實施升壓操作后,便有由此而分成兩路,分別進至塔內(nèi),在塔內(nèi)完成脫酸操作,另實施脫氨操作。對于其中的一路來講,則經(jīng)換熱器,以換熱的方式,進行相應(yīng)水循環(huán),然后實施冷卻操作,直至溫度達35℃時而止。經(jīng)上述操作的水,便會被實施脫酸、脫氨操作,重新送至塔內(nèi),持續(xù)進料,通過此操作,便能夠?qū)λ斚鄳?yīng)溫度,施加準確、深入的調(diào)整與控制;而針對另一路而言,則分別進行了三次的換熱操作,換熱之后的溫度達到了150℃,此時,便將其當作汽提塔熱進料。對于塔頂而言,經(jīng)其分流而得到的酸性氣體,比如H2S、CO2等,經(jīng)冷卻器,便會隨即被冷卻,然后,再經(jīng)過分液罐,實現(xiàn)分液,對于*后所得氣體,則會被送至火炬,對于此時的分凝液而言,便會重新回到酚水罐。針對經(jīng)塔頂而流出的氣相來講,如若其還有比較低的含氨量及含水量時,可以不經(jīng)過冷卻,而被直接送至火炬或進氣柜。
存在的問題
當運行持續(xù)一段時間后,在運行過程中得知其存在不穩(wěn)定狀況,尤其是換熱器部分,產(chǎn)生有非正常的結(jié)垢狀況,在溫度上,也沒有達到原先設(shè)定的既定溫度。除此之外,在具體的蒸汽耗量方面,也發(fā)生持續(xù)變動,呈連續(xù)性、不穩(wěn)定性的上升趨勢;從脫酸脫氨塔角度來考量,對于其內(nèi)部來講,由于存在十分嚴重的結(jié)垢情況,因此,受此影響,浮閥塔件出現(xiàn)嚴重的堵塞,這樣一來,會對初期水質(zhì)相應(yīng)處理,造成研制與影響。此裝置在實際運行中,運行周期不足1個月,后期存在逐漸縮短的運行周期。經(jīng)分析得知,造成此情況的原因為:選用質(zhì)量不佳的煤炭所致。因煤質(zhì)在灰分方面的持續(xù)上升,煤氣當中含有較大量的灰量,造成廢水當中的有機懸浮雜質(zhì)及含塵呈現(xiàn)出持續(xù)上升趨勢,在升溫中,換熱設(shè)備的大部分表面,均會出現(xiàn)不同程度的沉積狀況,形成復(fù)合水垢,當這些水垢的日益堆積,便會堵塞換熱器,使其處于非暢通狀態(tài),進而對裝置的正常運行造成嚴重影響。
解決方法
在解決辦法上,可選用一些時下比較新型的塔內(nèi)件,用此予以替換,對于換熱器,則需要及時進行全面清理,此外,針對結(jié)垢的溫度而言,還需進行細致辨別,另對其出現(xiàn)條件進行深入判別。在實際運行操作中,可選擇那些深度預(yù)處理手段,對過濾裝置進行強制處理,*大程度減少或降低水當中的無機鹽類物質(zhì),另外,還需采取有效措施,*大化降低懸浮物類結(jié)垢,將部分間接加熱更改為直接加熱。
基礎(chǔ)原理分析
深度預(yù)處理強制過濾裝置
當前,較多使用的活性炭來講,在具體的性能方面,性焦在結(jié)構(gòu)上,由于有著比較發(fā)達的中孔,在具體的性能指標上,則突出表現(xiàn)為*值降低,但糖蜜值及亞甲藍值大幅增加,進而在實際應(yīng)用中,其突出特性為:能吸附大分子,另外,還可吸附長鏈有機物。由于在此方面存在一些先天性資源優(yōu)勢,在生產(chǎn)效率與成本上,相比于破碎炭,均存在一定優(yōu)勢,在售價上僅為活性炭的一般,因此,從原料成本方面來考量,能夠?qū)崿F(xiàn)工藝運行成本的大幅降低?;钚越鼓軌?qū)λ械娜苜|(zhì)持續(xù)性吸附,直至吸附處于相應(yīng)平衡狀態(tài)。從溫度方面來分析,如若保持不變,當實施吸附操作且處于平衡狀態(tài)時,那么此時的單位重量活性焦吸附而言,其與水中溶質(zhì),在具體的濃度方面,所構(gòu)成的曲線關(guān)系,便為行業(yè)內(nèi)經(jīng)常提到的吸附等溫線。其曲線公式為:X/M=kC1/n,公式當中,M表示所加活性焦重量;X表示活性炭吸附的溶質(zhì)量;k與n均表示試驗所得到的常數(shù);C表示水中溶質(zhì)濃度。